提案改善解码 | 构建全员改善体系:文丰特钢炼铁厂风机工段斩获金牌的系统方法论

创建时间:2025-09-25

构建全员改善体系

特钢炼铁厂风机工段斩获金牌的系统方法论

-  提案改善解码  -


改善先锋团队

特钢炼铁厂风机工段

团队成员


工段长:郑飞

班    长:郑坤、郑军

员    工:孙秀娟、周玉萍、刘悦等14人。

负责工作


全面负责BPRT车间核心设备的运行、操作、点检维护、现场安全及环保管理事务。

取得的成绩


作为公司持续改善试点工段,成功实现从“被动维护”到“主动创新”的转变。第二季度共提交改善提案51项,实现人均改善率200%,设备故障率下降40%,故障停机时间减少60%,年节省成本超百万元。团队荣获“金牌改善先锋集体”称号,其系统化改善机制成为全厂标杆。

改善解码


风机工段改善成功的核心关键在于构建了一套系统化、全员参与的改善机制。该机制以问题为导向、以激励为引擎、以实战案例为支撑,真正实现了管理闭环和文化重塑。

在推行改善之初,曾因设备维护不到位而发生运行故障,这成为团队深刻反思与转型的契机。他们迅速建立了“设备健康档案”,强化员工培训,并推出“隐患找茬”活动和“金点子”征集活动,让改善真正融入日常。

其中,BPRT工艺操作规程的完善是系统攻坚的典型代表。面对原有规程存在的问题,工段长牵头组建跨岗位攻坚小组。他们通过现场拍照、图纸比对、模拟演练等方式,历经上百次测试,最终细化出20项操作步骤和10类异常情况应对策略,使设备故障率下降40%,运行稳定性显著提升。

另一项轴流风机气源改造,则突出体现了工段在经济效益与设备稳定性方面的系统思考。员工从日常巡检中提出将气源由空压风改为氮气,工段迅速组织可行性研究与方案落地。改造后年节省费用超百万元,故障停机时间减少60%,成为高效改善的典范。

这两大案例不仅带来实质性效益,更彻底激活了团队的创新意识。如今,“主动找茬、提前预防”已成为工段的工作常态。每周三的“隐患找茬”活动和日常巡检中的细节观察,让每一位员工都成为改善的发起者和受益者。

风机工段以系统机制为支撑、以真实问题为入口、以全员参与为基础,实现了从“被动维护”到“主动创新”的蜕变,为整个炼铁厂的持续改善提供了可复制、可推广的成功经验。


END


   文 丰

     河北文丰实业集团

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文字:李一凡、宋金玉

图片:李一凡

美编:李泽炜

审核:肖树宏


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