提案改善解码 | 文丰特钢带钢厂机修工段“随时改善”融入生产脉搏








- 提案改善解码 -

改善先锋团队
特钢带钢厂机修工段

团队成员
工段长:王新洋
班 长:李超、张长宏、董新生、李磊
员 工:刘天龙、郭印鹏、张强等29人
负责工作
负责所有机械设备及生产线的日常维护、定期保养、故障诊断和维修工作。
取得的成绩

今年二季度,机修工段共提交改善提案45项,人均改善率达130%,设备故障率下降65%,故障停机时间减少80%,年节省成本超百万元。团队荣获“铜牌改善先锋集体”称号,其中,“紧卷机气缸改造”和“除尘风机排灰系统改造”两项案例尤为突出,不仅提升了设备响应速度与稳定性,还在节能降耗和环保合规方面贡献突出,实现了经济效益与管理效益的双重提升。
改善解码
带钢厂机修工段的改善管理核心在于将“随时发现问题、随时研究改善”的理念深度融入日常工作的每一环节,形成了一套高效、敏捷的动态改善机制。
该工段倡导“改善不择时、创新不择地”,鼓励员工打破时间与空间限制,充分利用班前班后会、故障处理间隙、巡检过程等一切碎片化时间,快速汇集现象、研讨思路、论证方案。例如,在紧急完成设备抢修后,维修团队并未立即撤离,而是就地展开简短分析,从故障点引申出改善思路。该提议当场被录入工段改善清单,并在最短时间内完成了初步验证。

为实现“随时改善”,工段建立起灵活高效的组织响应机制:
问题即时录入:无论是巡检中发现隐患、操作中感知异常,还是维修中识别缺陷,员工均可通过现场记录、班组群或即时会议等多种渠道快速提报。
快速研讨机制:利用检修间歇、午间休息等时间召开“10分钟改善碰头会”,集中讨论当日发现的问题,推动提案快速成形。
低成本试错验证:鼓励员工利用工余时间开展小规模试验,如利用废旧备件模拟改造效果等,以最快速度检验改善思路的可行性。
此外,工段高度重视改善提案的落地效率和成果固化,一旦验证有效,便迅速推进标准化和应用推广。以紧卷机气缸改造为例,从现场察觉延迟现象,到班组快速测量测算、确定改造方案,再到利用检修窗口实施更换,全程节奏紧凑、响应迅速,体现出该工段善于利用一切时间窗口推进改善的突出特点。

通过将“时时可改善、处处可创新”的文化理念与灵活务实的管理机制相结合,机修工段成功实现了改善活动的全员化、常态化和即时化,真正让改善成为一种工作习惯,持续为设备稳定和生产高效运行注入创新动力。
END
文 丰
河北文丰实业集团

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图文:齐晓铭
美编:李泽炜
审核:肖树宏